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標(biāo)題: 兩個輥子兩個驅(qū)動,滾動過程中怎么實現(xiàn)線速度同步 [打印本頁]

作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 09:13
標(biāo)題: 兩個輥子兩個驅(qū)動,滾動過程中怎么實現(xiàn)線速度同步
一個鋼輥,一個膠輥,兩個輥進行輥壓,分別用兩個伺服電機驅(qū)動,但是膠輥輥壓時候直徑變化,兩個輥子線速度不一樣,會搓傷產(chǎn)品,怎么解決,求大神

作者: 所羅門_x    時間: 2019-12-31 09:31
呵呵,讓我想起了膠輥機。得加張力檢測器,軟件上應(yīng)該設(shè)置一下
作者: 十三哥    時間: 2019-12-31 09:52
畫張運動草圖或者拍張照看看,大家才好看看有什么辦法解決不。
作者: 譚天    時間: 2019-12-31 10:06
一個只用一個電機做主動,另一個被動可行?
作者: 藍天心    時間: 2019-12-31 10:20
肯定一個得打滑,否則就擦傷零件避免不了
作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 10:35
譚天 發(fā)表于 2019-12-31 10:06
一個只用一個電機做主動,另一個被動可行?

不行,輥子很重,被動也會磋傷產(chǎn)品,那個4層薄膜輥壓在一起

作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 10:36
藍天心 發(fā)表于 2019-12-31 10:20
肯定一個得打滑,否則就擦傷零件避免不了

有什么好辦法

作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 10:41
十三哥 發(fā)表于 2019-12-31 09:52
畫張運動草圖或者拍張照看看,大家才好看看有什么辦法解決不。

就是上下兩個輥,下面是鋼輥,上面是膠輥,然后膠輥壓下來壓住鋼輥進行滾動,覆合膜。兩個輥都用伺服電機,因為膠輥壓后直徑變小,因此兩個輥線速度不同,兩個輥子表面形成速度差,損壞產(chǎn)品。

作者: 十三哥    時間: 2019-12-31 10:45
能否把膠輥材質(zhì)換了,換成彈性變化非常小的材質(zhì),比如類似尼龍這種?????????
作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 10:49
十三哥 發(fā)表于 2019-12-31 10:45
能否把膠輥材質(zhì)換了,換成彈性變化非常小的材質(zhì),比如類似尼龍這種?????????

用膠輥是為了適應(yīng)產(chǎn)品的厚度變換,鋼輥的表面變化的,保證產(chǎn)品壓得均勻

作者: icefire999    時間: 2019-12-31 10:50
能不能在膠輥的外圓加一個位移傳感器,然后檢測直徑變化,把信號反饋到PLC,再調(diào)整鋼棍伺服轉(zhuǎn)速,這樣應(yīng)該可以實時監(jiān)控膠輥直徑變化做出調(diào)整。
作者: 十三哥    時間: 2019-12-31 10:59
jixieren1 發(fā)表于 2019-12-31 10:49
用膠輥是為了適應(yīng)產(chǎn)品的厚度變換,鋼輥的表面變化的,保證產(chǎn)品壓得均勻

所以說最好畫張簡圖或者拍張照,大家才能根據(jù)實際情況來想辦法
你覆膜,膜有多厚,大家也不知道。
我在輪胎行業(yè)的,有個東西叫千層片,不知道能用不,你可以百度看看。


作者: 恒馳TD    時間: 2019-12-31 11:04
個人看法,膠輥做成彈簧浮動的,然后看同步的效果怎么樣的。如果對同步要求較高,建議膠輥彈簧浮動的,旋轉(zhuǎn)做成隨動的,不要加動力,直接用鋼輪帶著走就行了。不知道你的產(chǎn)品是什么樣子,你根據(jù)實際考量一下。
作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 11:11
icefire999 發(fā)表于 2019-12-31 10:50
能不能在膠輥的外圓加一個位移傳感器,然后檢測直徑變化,把信號反饋到PLC,再調(diào)整鋼棍伺服轉(zhuǎn)速,這樣應(yīng)該 ...

這個檢測不了,即使能檢測,也不可能沒有誤差

作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 11:12
十三哥 發(fā)表于 2019-12-31 10:59
所以說最好畫張簡圖或者拍張照,大家才能根據(jù)實際情況來想辦法。
你覆膜,膜有多厚,大家也 ...

兩個90u,中間夾個40u

作者: 志超ai    時間: 2019-12-31 11:41
下面鋼的不能換膠的嗎,還有兩個電機驅(qū)動本來就會有點誤差不會同步,最好是一個主動就好,從動的那個做成彈性機構(gòu),這樣不會壓得太死,一般我們公司壓產(chǎn)品的都是用賽剛或者塑膠材料。
作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 14:48
志超ai 發(fā)表于 2019-12-31 11:41
下面鋼的不能換膠的嗎,還有兩個電機驅(qū)動本來就會有點誤差不會同步,最好是一個主動就好,從動的那個做成彈 ...

產(chǎn)品有要求300公斤壓力復(fù)合

作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 14:59
jixieren1 發(fā)表于 2019-12-31 10:35
不行,輥子很重,被動也會磋傷產(chǎn)品,那個4層薄膜輥壓在一起

力矩模式?jīng)]法控制速度,他會把產(chǎn)品往前搓

作者: huiyu788    時間: 2019-12-31 15:48
都用膠輥(材質(zhì)一致,變形也一致),兩個輥嚴格同步 ,可行嗎?

作者: 志超ai    時間: 2019-12-31 16:02
jixieren1 發(fā)表于 2019-12-31 14:48
產(chǎn)品有要求300公斤壓力復(fù)合

那有點難搞了,樓主你把問題解決了之后能不能回復(fù)一下你的最終方案。

作者: 風(fēng)》追逐    時間: 2019-12-31 16:52
兄弟,要不換個方向考慮問題?
我認為不是轉(zhuǎn)速的問題,而是及膠輥硬度的問題。
如果你膠輥橡膠裹的太軟,可能是膠輥橡膠回彈時造成的劃痕或者拉傷,而不是因為速度差造成的。
換一種材質(zhì)的橡膠,然后把膠輥的硬度做高一點試試。
你可以考慮把膠輥的直徑做小一點,然后膠層薄一點,橡膠硬度高一點。
這樣膠輥壓緊后,橡膠的變形量會小很多。
作者: jixieren1    時間: 2019-12-31 17:21
風(fēng)》追逐 發(fā)表于 2019-12-31 16:52
兄弟,要不換個方向考慮問題?
我認為不是轉(zhuǎn)速的問題,而是及膠輥硬度的問題。
如果你膠輥橡膠裹的太軟, ...

已經(jīng)很硬了80度了

作者: 遠祥    時間: 2020-1-1 17:58
膠輥需要做成彈性力,不能強壓,力太大了,膠輥就被壓凹陷了。
作者: linling32100    時間: 2020-1-1 21:20
軟件上設(shè)計一下,在HMI畫面上增加一個輥徑補償框,根據(jù)實際情況補償!
作者: SUN1234    時間: 2020-1-2 08:34
一、膠輥換用均勻軋輥,施壓時其直徑可做到不變.二、加傳感器測兩輥中心距,測量精度能達到幾個U,輸出電信號去控制.
作者: 無葉123654    時間: 2020-1-2 08:47
兩個伺服電機可以任意調(diào)轉(zhuǎn)速,將兩個轉(zhuǎn)速調(diào)為線速度一樣不就好了。





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