前幾天用壓力機冷校直了一根T611B鏜桿。效果很好。和大家分享一下吧。
某加工廠一臺漢川1992年出廠的T611B臥式鏜床,在未搬運之前一直在使用中。其精度及性能還勉強滿足加工要求。但前不久移機穩裝時,不慎機床跌落將鏜桿擔彎。
經現場檢測其鏜桿尾端跳動達0.80mm。鏜桿嚴重彎曲,且移動困難,以致機床無法正常使用。
鑒于機床使用已久,運動導軌磨損,就建議用戶將上下滑座粘貼耐磨塑料導軌,鏜桿做校直后再精細調整,以滿足加工要求。
廠方同意此方案,因為更換主軸組費用太高了。
上下滑座導軌經貼塑,合研產刮,重新裝配。并通過整機性能精度的調整,其主要精度驗收均在機床出廠標準以內。
現主要說一下主軸校直:
由于主軸與套筒的間隙很小,又主軸彎曲太大,用了油壓千斤將主軸頂出。
原打算用熱校直(火焰校直),苦于周邊沒有人擁有此技術。
即在廠方的一臺3175KN的油壓機上進行冷校直,在主軸的兩端用兩塊Φ110+0.20mm的少半圓弧,長度200mm做支撐。用百分表打在主軸彎曲部位,(及跳動最大處)且高點在壓力機的中心部位。
在壓力機的壓排上加一個Φ110+0.20mm長度100mm的少半圓弧塊作為壓膜,目的使接觸面大一點,不至于咯傷主軸,并與主軸跳動高點對準。
啟動壓力機,百分表打在高點附近,慢慢加壓,觀察百分表數值,在壓過主軸的彈性變形后,接著繼續加壓,使主軸產生塑性變形時,保壓一段時間,然后釋放壓力,查看百分表與先前的數值之差,即是初步校直的結果。再重新打表找出高點。
重復上述過程,一次只能幾個絲的校,且不可一次壓的太多。
經過十幾次的壓制、打表找高點的循環。最后結果是整根主軸的跳動最大為0.03mm。且無裂紋。
回裝主軸,并調整套筒軸承螺母及尾筒滑塊,按機床檢驗標準,主軸在抻出300mm時遠端跳動為0.03mm,近端跳動為0.01mm,且主軸移動輕快。
加工實驗,鏜一個100mmm左右長180mm左右的鋼件孔其圓度、錐度均為0.01mm,光潔度▽6以上。足以滿足用戶的加工要求。
對以上的機床修理的結果,我們與用戶都相當的滿意。